日前,株洲市2013年度科学技术进步奖名单揭晓,由株洲冶炼集团公司完成的《氧化锌酸性浸出液直接萃取提铟新工艺》喜获一等奖。
此前,株冶铟回收一直沿用上世纪80年代投初期工艺。原工艺具有流程长、中间渣料多、易产生有毒气体砷化氢、生产成本高等缺点,铟回收率水平约73%。“十一五”以来,株冶由于炼锌工艺的升级,直浸铁渣进入挥发窑进行处理,其产出的氧化锌含铁高,进而造成酸性浸出液含铁高,使得铟富集、萃取工序受到影响。种种原因使原有工艺已经很难满足现生产需求且生产成本高、劳动强度大、铟回收率偏低。
2010年以来,株冶通过两年的研究,开发出了氧化锌酸性浸出液直接萃取提铟新工艺。该工艺通过对氧化锌酸性浸出液净化技术使浸出液可直接萃取提铟,减少了原工艺锌粉置换沉铟、富集渣转运、富集渣浸出等工序。2012年5月,该项目投入生产。实践数据显示,应用该工艺回收铟,大幅降低了铟生产成本,每年可节约的仅锌粉达3000吨,该项生产成本约为1000万元;由于流程的简化,较大幅度减少了过程损失,实现铟的回收率提高直线提高15%,每年约增加铟回收7.5吨,创效2600万元。同时,还具有显著的环保效益。
据了解,在该工艺的研究过程中,株冶还申报了与新工艺相关或配套人6项专利成果。去年8月,湖南省科学技术厅组织对该项目的鉴定认为,该成果整体技术具有很好的推广应用价值。